申 伟
四月份,田悦分公司面对尿素市场疲软、供需萎靡的不利影响,直面危机,通过技术改造降本增效,赢得了市场的主动权。当月共生产合成氨20169.419吨,大颗粒尿素36084.5吨,精甲醇1264.63吨,吨氨消耗原料煤1.16吨,尿素单位成本降至1657元。不仅刷新了田悦分公司的各项指标记录,而且取得了四月份兰花化肥企业尿素单位成本最低的好成绩。
降本增效挤“水份”
3月中旬,田悦公司领导通过各种信息渠道发现了尿素市场出现细微的变化,预计大颗粒尿素市场可能将迎来紧缩期,价格可能逐步由高位区改为停涨甚至下滑趋势,一场尿素成本遭遇战不期而遇。
尿素市场无法左右,供求关系无法改变,销售价格、单位成本,无疑将是决定企业得以生存发展的前提和基础。从哪里找出成本下降的空间?从哪里能挤到多余的水份?田悦首先明确了降本增效的主攻方向,生产成本必须从“降”字头上做文章。入炉炭成本高源于皮带输送距离长落差大,造成二次煤粉率高;销售费用高源于尿素的存储条件有限,造成外储和倒运费用高;造气锅炉废汽可以通过涡轮发电来变废为宝,降低电耗;合成压缩机进口温度高,减少打气量,可以通过技改来降温,提高尿素产量……针对这些影响生产成本的症结和可以利用的现有条件,田悦分公司领导以降本增效为原则,定措施、拿办法。通过分步实施和有顺推进,各项技改项目效果明显。四月份,尿素单位成本消耗原料煤674Kg,燃料煤248Kg,氨耗586Kg,综合电耗809KW,一次水5.7T。各项消耗指标均创下田悦分公司的新记录。
找准症结求突破
“两煤”一电消耗要占到尿素生产成本的80%以上,是成本战斗中的重要突破口。田悦公司找准生产系统中的症结和关键点,通过多项技改措施,给生产系统降压减阻,降本增效。
该公司通过对原料车间新建型煤棚和输煤皮带,入炉的返煤率由25%下降至15%左右,一天就可直接节约成本4.9万元。造气车间煤气炉更换炉蓖,通过对造气煤气炉1#系统的4台煤气炉单烧小籽煤,对炉况指标的摸索和调整,确保了煤气炉的炉况稳定,每天小籽煤用量增加了180吨,节约成本8000余元。造气空鼓改汽轮机驱动通过吹扫、单试、联动,6#空鼓汽轮机安全投用,电流下降了20A,节电近200KW。合成车间1#、2#蒸发冷投用,提高了氨冷效果,降低了冰机出口压力,每班就可节电320KWh。变脱工段熔硫釜的前压滤机安装,同时对熔硫釜外出改造,减少系统返回清液,稳定了变脱系统的运行。
上下一心保运行
长周期安全稳定运行是尿素稳产、高产的前提条件。确保五机满量平稳运行,确保有效的生产天数和台时,是田悦公司降低成本消耗的有保障。
4月份应生产天数为30天,田悦分公司实生产天数为30天,应生产台时为3600个,实际生产台时为3597.5个,全月共计影响台时2.5个。通过田悦分公司全体干部职工的共同努力,确保了全月生产系统的稳定运行。 4月1日,外供水因电路春检停水,情况突现,无法回避,公司领导一线指挥,周密安排,一方面,生产各工段储(蓄)水池满量储水,保证生产系统用水。另一方面根据停水时间和水量使用情况来调停部分散热风机,同时,做好生产系统计划减量,最终确保了外供水停水18个小时,合成五机、尿素双机稳定连续运行。积累了外供水停水18个小时的生产应急处置,总结出了一些行之有效的措施办法。4月5日,3#原料气压缩机2段缸活塞杆疲劳性断,造成设备急停,通过及时倒机和设备抢修,最终将影响台时减少到0.3个台时。热电车间脱盐水站成功完成了混床树脂在线更换,电导率由0.21—0.22ug/cm,降为0.06—0.07 ug/cm,效果明显,没有影响生产台时,确保了生产的稳定运行。