煤化工原料煤消耗再创新低
发布时间: 2013年11月29 14:11:57 文章来源: 作者:
本网讯 截止11月20日,煤化工当月原料煤消耗1.199吨/NH3,较原料煤消耗最低的6月份1.207吨/NH3下降了7Kg,再次刷新了吨合成氨原料煤消耗的最低记录。
统一思想,迎难而上。车间管理人员利用班前班后会做员工思想工作,引导员工排除杂念,做好本职工作,确保系统稳定运行;召开煤气炉、循环水、吹风气系统会,制定出台本车间、本岗位的降本增效措施,鼓励全员参与、勇当公司降本增效排头兵。
狠抓工艺,高产稳产。充分利用系统大修后阻力下降的有力条件下,狠抓工艺管理,稳定工艺指标,针对影响产量的循环氢指标出台了奖罚制度,大大提高了循环氢合格率,为提高合成氨产量提供条件。优化工艺调整,通过降低风压,增加单炉上吹氮气用量逐步摸索出大阳碳掺烧40%型煤的工艺条件。与6月份相比在气量不减少,炉况稳定的情况下,型煤比例由6月份28%提高到现在的40%,从而降低了入炉原料价格,降低尿素生产成本。
原煤管控,降低消耗。加强原料煤质量的管控,相关单位监管好型煤与块碳的配比及有效控制矸石含量,改变炉前筛条筛宽度,既降低入炉前碳转粉,保证炉况稳定;抓好煤气炉计划检修,延长运转周期,减少反复检修带来的原料煤消耗升高。严格执行红黄牌管理制度,积极消除现场跑冒滴漏,为降低原料煤消耗创造条件。(田晚红)
统一思想,迎难而上。车间管理人员利用班前班后会做员工思想工作,引导员工排除杂念,做好本职工作,确保系统稳定运行;召开煤气炉、循环水、吹风气系统会,制定出台本车间、本岗位的降本增效措施,鼓励全员参与、勇当公司降本增效排头兵。
狠抓工艺,高产稳产。充分利用系统大修后阻力下降的有力条件下,狠抓工艺管理,稳定工艺指标,针对影响产量的循环氢指标出台了奖罚制度,大大提高了循环氢合格率,为提高合成氨产量提供条件。优化工艺调整,通过降低风压,增加单炉上吹氮气用量逐步摸索出大阳碳掺烧40%型煤的工艺条件。与6月份相比在气量不减少,炉况稳定的情况下,型煤比例由6月份28%提高到现在的40%,从而降低了入炉原料价格,降低尿素生产成本。
原煤管控,降低消耗。加强原料煤质量的管控,相关单位监管好型煤与块碳的配比及有效控制矸石含量,改变炉前筛条筛宽度,既降低入炉前碳转粉,保证炉况稳定;抓好煤气炉计划检修,延长运转周期,减少反复检修带来的原料煤消耗升高。严格执行红黄牌管理制度,积极消除现场跑冒滴漏,为降低原料煤消耗创造条件。(田晚红)
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