今年以来,面对二甲醚市场持续低迷,尤其进入11月份销售价格一再下滑以及冬季气温对生产的不利影响,丹峰化工认真组织,积极应对,全体员工戮力同心,实现了1-11月份产量和销量的同比双增长,消耗和单位生产成本的双下降。1-11月份精醇产量、二甲醚产量、二甲醚销量与上年同期相比分别增长15095.02吨、1420.86吨、2585.18吨。原料煤消耗、甲醇与二甲醚单位生产成本1-11月份分别比去年同期下降10公斤、253.86元/吨、427.31元/吨。11月份实现盈利4.78万元,1-11月份累计盈利107.67万元,赢得了又一次的精彩。
查隐患 转作风
该公司成立了“隐患督查”以及“纪律作风督查”两个组,拉开安全环保以及纪律作风隐患排查网,严格排除安全隐患,刹住不良之风。
“隐患督查组”每日将查出的隐患汇总后反馈到安全科和生产科,生产科将调度室每日把查出的隐患公布在“隐患排查安全墙”上。次日督查组组长再将查出的隐患在调度会上汇报,协调落实到整改的单位及整改完成时间。只要发现一起设备隐患不整改及不安全行为就通报一起,严肃处理一起,处罚坚持“一案三查”,当事人、直接领导、主要领导都要承担其责任。比如,对在11月14日晚查出的酒后睡岗等4名员工进行了严厉的处罚,责令未经允许四人不得进入生产厂区,处罚期满后根据表现另作处理;并每人扣60分,折人民币750元;取消风险抵押金、后100天安全环保奖金;接受停班教育期间工资不予发放,对相关班长、值班长、主任等相关责任人进行了严厉的处罚和通报批评。
“纪律作风督查组”深入开展三督查活动,严格落实整肃纪律作风。一是对党员干部(副科以上)婚丧喜庆事宜的督查,二是对领导干部廉洁从业、参加聚会、宴请和娱乐活动的督查,三是重点对全员上班期间聊天购物、串岗离岗、玩游戏、下载电影等劳动纪律方面的督查。并且对违纪违规问题,一律点名道姓,公开曝光。
攻难关 破瓶颈
针对不同时期生产装置运行过程中出现的不同情况,尤其是生产一线的“瓶颈”、盲点问题,该公司成立了技术攻关组,开展技术攻关,深入现场实行24小时蹲点跟班制,以此优化操作,改进工艺,提高质量,降低成本。
烟气脱硫项目自建成投运以来,存在的问题比较多,主要集中在两处:一是压滤机滤布容易堵塞,曾一度达到每一、两天拆换清洗的频率;二是压滤机滤渣发现有未反应完全的石灰。运行情况差的主要原因为氧化率不够,滤渣多为粘性较大的亚硫酸钙,造成滤布容易堵塞的情况。该公司在不改变原工艺流程的前提下,将造气循环水补水管道直径加大,全部用造气循环水中的氨氮脱除烟气中的二氧化硫,不再加生石灰再生氨。同时,把回水管沟改造为DN200×8的无缝钢管,防止水外溢造成环保事故,达到良好的效果,溶液PH值基本控制在6.9—7.2左右,同时还省去了2台喷射泵、1台搅拌泵、1台渣浆泵及压滤机的运行维护费用。
净化车间脱碳岗位,将真空泵工艺水,利用约0.5m的落差直接排入合成循环水池内,这样不仅减小了高压窜低压的安全风险,而且每班可节电约87.5度。
打“节能降耗”仗缩生产成本
该公司眼睛向内深挖潜力,调动全体员工的积极性,以实际行动做好降本增效的大文章。
生产系统为了提高合成一次转化率,11月份在工艺状况允许的情况下对合成塔出口温度提了1℃;二是平衡蒸汽用量,优先满足造气使用蒸汽量,保证产气量,满足三机生产,同时对各处的供暖、伴热、防冻用的蒸汽以及排污等进行排查,避免过度浪费,杜绝只用不管的坏习;严格进行无泄漏管理,提高煤气、蒸汽、水等的利用率;为了增大压缩机打气量及空冷器的换热效果,降低各段出口温度,对3#压缩机的空冷器进行了清洗。
供应系统做好采购计划,每月认真核对采购计划,及时与库房核对采购数量,在确保生产的情况下,降低库存限额;在采购过程中,货比多家,使采购价格降到最低;对机、泵类只有一家供应商的,积极寻求测绘厂家,使配件价格降到最低。备品备件库每天对废旧物资巡检,整理收集能够重复利用的物资,切实做好收旧利废工作。
市场不乐观,实现持续盈利的目标任务就更加艰巨,但无论市场如何变化,只要齐心协力,真抓实干,脚踏实地地走下去,就始终会“盈”在精彩的路上。赵志琴