火线19天
发布时间: 2016年06月22 17:05:17 文章来源: 作者:
煤化工公司煤气炉检修速记
5月26日,煤化工公司机修车间收到了9#煤气炉检修设备交出证和检修任务。此时,正在运行的三台煤气炉相继出现故障,均在带病运行。为了保证安全稳定生产,9#煤气炉的检修刻不容缓,检修进度变得至关重要。
接到检修任务后,机修车间紧急召开动员会,发动所有检修人员打好此次检修战。
检修正式开始,因为9#煤气炉运行周期在一年以上,落下炉底后,发现炉底、炉盘部分损坏严重,炉盘基本上达不到修复利用价值。经检修指挥组决定,车间人员分成两部分。一部分人员继续修复旧的炉底,另一部分人员赶快把前一段时间买回来的新炉盘进行组对。分工结束后,大家各司其责。检修现场热火朝天,有吊装作业、电焊作业、气割作业、铆工作业,各工种井然有序进行。
在贴补炉底中心灰箱的时候,因为中心灰箱损伤面积大,原来每次都是局部进行贴补,这次需要整体更换,并且在旧的基础上再贴补一层新的钢板。炉底上空间狭小,作业位置不佳,在旧的基础上再贴补一层新的就意味着是非标的东西,不会有现成的新钢管,只能是一块钢板一块钢板往上组对,那样的话一是时间长,再就是焊接工作量太大,严重影响检修进度。车间技术骨干赵学红、刘里刚等同志针对这种情况,大胆提出炉底中心灰箱上段贴补钢板不标准不配套,工作量太大,可采用分两块整体组对的方法,虽然组对时稍微麻烦一点,但是只要方法得当,用千斤顶、撬棍等辅助工具,还是可以的,而且焊缝少,也可以提高使用强度。经过一下午的努力,炉底中心灰箱上段贴补圆满成功。
经过数天连续奋战,检修项目全部结束,可是联系气化车间设备主任到现场盘车试运行时,发现炉膛内挡灰板与炉盘间距过小摩擦阻力大,造成炉条机负荷重。经过检查才知道原来是旧的炉盘薄,挡灰板当初焊接时就是按旧的炉盘设计的,现在换上新炉盘后,新炉盘厚,间距自然就小。经过大家商量后,决定把周长11米的挡灰板全部割掉,往上提高2公分。炉膛内空间狭小,4名检修人员同时作业,两名人员气割,两名人员在后边跟着焊接,直至晚上10时焊接完毕。历时19天,9#煤气炉大修到此刻终于画上了一个圆满的句号,为公司的正常稳定生产创造了有利条件。 (田小波)
接到检修任务后,机修车间紧急召开动员会,发动所有检修人员打好此次检修战。
检修正式开始,因为9#煤气炉运行周期在一年以上,落下炉底后,发现炉底、炉盘部分损坏严重,炉盘基本上达不到修复利用价值。经检修指挥组决定,车间人员分成两部分。一部分人员继续修复旧的炉底,另一部分人员赶快把前一段时间买回来的新炉盘进行组对。分工结束后,大家各司其责。检修现场热火朝天,有吊装作业、电焊作业、气割作业、铆工作业,各工种井然有序进行。
在贴补炉底中心灰箱的时候,因为中心灰箱损伤面积大,原来每次都是局部进行贴补,这次需要整体更换,并且在旧的基础上再贴补一层新的钢板。炉底上空间狭小,作业位置不佳,在旧的基础上再贴补一层新的就意味着是非标的东西,不会有现成的新钢管,只能是一块钢板一块钢板往上组对,那样的话一是时间长,再就是焊接工作量太大,严重影响检修进度。车间技术骨干赵学红、刘里刚等同志针对这种情况,大胆提出炉底中心灰箱上段贴补钢板不标准不配套,工作量太大,可采用分两块整体组对的方法,虽然组对时稍微麻烦一点,但是只要方法得当,用千斤顶、撬棍等辅助工具,还是可以的,而且焊缝少,也可以提高使用强度。经过一下午的努力,炉底中心灰箱上段贴补圆满成功。
经过数天连续奋战,检修项目全部结束,可是联系气化车间设备主任到现场盘车试运行时,发现炉膛内挡灰板与炉盘间距过小摩擦阻力大,造成炉条机负荷重。经过检查才知道原来是旧的炉盘薄,挡灰板当初焊接时就是按旧的炉盘设计的,现在换上新炉盘后,新炉盘厚,间距自然就小。经过大家商量后,决定把周长11米的挡灰板全部割掉,往上提高2公分。炉膛内空间狭小,4名检修人员同时作业,两名人员气割,两名人员在后边跟着焊接,直至晚上10时焊接完毕。历时19天,9#煤气炉大修到此刻终于画上了一个圆满的句号,为公司的正常稳定生产创造了有利条件。 (田小波)