“紧日子”激活一线“大智慧”
发布时间: 2016年10月21 09:00:18     文章来源:     作者:
丹峰化工降本增效侧记
    在市场形势持续严峻的今天,勤俭节约、艰苦奋斗早已成了丹峰化工的“传家宝”,降本增效也不再是口号,而是深深渗入到每个人的骨子里,体现在现场的角角落落。那么,丹峰化工的员工是如何从各自岗位出发,发挥最大潜能将智慧融入到日常工作中呢?且跟笔者一看。
    拼拼凑凑省下钱
    机修班主要的费用是电焊条及氧气、乙炔,对于电焊条的领用改变以前的方式方法,以前只要出去焊接就领一包,导致许多人为的损坏及浪费,现在实行“勤领勤用”,保证每根焊条都用在焊缝上;在焊条的使用中,为了避免以前用了半根不好焊接,就直接换掉造成的浪费,现在每根都要见头,并把焊头带回班组接受考核。氧气、乙炔不用时及时关闭气瓶总阀,避免气体从软管接口、割炬控制阀内漏,造成浪费。
备件都要实行“三坚决”管理法,能修复的坚决不领新备件,能用边角废料的坚决不领成品,能自制的坚决不报计划外购。每月必须将出库后的费用单,交设备科汇总审核,查看每一笔发生的维修费,从中监督维修费的执行情况。
    废中捡宝抓节支
    分析室氮气减压阀坏了,按以往的习惯领个新的换上就算完事了,但“抠门”的领导和“抠门”的维修人员却没有这么做,他们把以前坏掉的减压阀都找出来,这个接头管用,那个顶针能用,七拼八凑下来,拼成了一个灵活好用的新减压阀,安装、加压、试漏都得到了工作要求,经师傅们巧手一改比新的还好用,几百元的减压阀就这样被我们省下来了。
    净化维修工把废旧堆里黑不溜球、满身油污的阀门,拧回来利用业余时间为阀门“洗澡、重装、上油”,经过巧手改造,一个明晃晃、灵活好用的不锈钢球阀恢复了它本身的面目,经鉴定完全可以当新阀门使用。造气车间包片维修工“小杨”用防爆板剩下的边角料制作成挡灰板,从小处说减少了清理油泥的次数,缩小了工作量,同时也保证了阀杆的正常润滑,从大处讲减少了跑冒滴漏,延长了阀杆的使用寿命,对安全和设备管理都有着重要的意义。机修班的员工们把旧空冷器里的蛇形管一根一根拆下来,焊接成造气四楼使用的栏杆。
    精打细算抠费用
    以前造气炉使用的破渣条都是外购,每套64根,每台炉使用68根,成套购进每套4850元,经过相关科室领导仔细核算,不如用16Mn40个厚的钢板自己加工制作破渣条,这样算下来,每吨钢板3850元,核算成每套2221元,这样每套节省约一半费用还要多,如果每台炉逐步更换的话,也是一笔可人的数据,目前,机修班师傅们正在自制破渣条,已经有几台炉使用,往后将逐台更换。
    事务处紧绷降费增效这根弦,他们精打细算从各方面降低费用,首先餐厅不再提供食品袋打饭,既节约费用,也对大家的健康有利;其次厨房对库存食物购入不宜过多,每天报菜随时沟通,并根据时价随时调节菜的品种,避免造成腐烂浪费和时价过高造成的费用增加;近来,后勤处为了不花钱让员工就餐品种多样化,派出厨工利用休息时间和面点师傅轮流学习做面包、蛋糕、桃酥等,这样既能使厨工在不断的学习和实践中掌握和提高技术,而且降低了费用。(赵志琴)