田晚红
近日,煤化工公司啃下了煤气炉2#、3#炉热回阀更换这块硬骨头,彻底解决了燃烧室温度低、原料煤消耗高两大难题。
难定的检修方案
进入3月份,该公司原料煤消耗居高不降,煤气炉炉况也不稳定,供气时好时坏。为了不影响生产,该公司气化车间安排工艺管理人员轮流跟班调整工艺。经过几天的调整,炉况稳定了,但是消耗出现不降反升的现象,这下可急坏了工艺管理人员。就在大家找不到原因的时候,1#吹风气燃烧炉温度出现低于指标现象,通过调整也无法满足回收4台吹风气。这时大家一致认为,煤气炉热回阀泄漏量增大,导致燃烧炉温度下降,供气不足消耗升高,必须系统减负荷更换热回阀来解决。
工艺技术员在制定工艺处置时却发了愁。由于热回阀更换必须将吹风气系统停运,热回阀泄露的煤气炉也要相应停炉这样才能确保检修安全。但是通过初步判断,该系统4个热回阀几乎都有泄露,如果全部停运,系统负荷就要减到一半,尿素系统可能不能维持生产。如果只停单台炉更换热回阀,在更换过程中会出现其他炉泄漏煤气等不安全因素。为了能制定出安全合理的处置方案,大家开始了争论。
“将大烟囱水封排掉,使吹风气管道内成为负压,吊装热回阀时就不会烫伤人员。”
“不行,形成负压吹风气管道有可能发生爆炸,必须正压更换。”
“一方面必须确保系统三机生产,一方面安全更换热回阀。既然负压不行,正压操作就存在人员中毒、烫伤事故的发生。”
“检修工佩戴必要防护器材,短时间内作业完成,这样只要组织到位应该能够完成,只要第一台更换结束,其余的难度将会逐渐降低。”
“更换2#炉时,短时间内停一台其他泄漏量大的煤气炉,确保检修安全和进度。”
通过大家你一言我一语的讨论,最终将现场作业过程中所有能够发生的危险因素全部识别出来,并敲定了检修方案。
煤气中的无声较量
20日白班9:50热回阀更换开始,在置换吹风气系统管道过程中,发现热回阀泄漏确实比较严重,当逐台炉停运判断泄漏量时,发现4台热回阀全部泄漏,2#、3#炉尤为严重,经过研究决定先更换2#炉热回阀。
工艺处理结束后,检修工将热回阀的竖法兰拆开准备加盲板时,一股热气瞬间喷出,致使盲板无法插入,现场充满煤气,人员根本无法近距离作业。工艺主任赵丽强立即通知主控将3#炉停运,系统减负荷。3#炉停运后,现场泄漏量立即变小,但是人员还是无法接近,如果再停1#、4#煤气炉,尿素系统将会停运。为了不扩大影响,车间主任何化坤将作业人员组织到一起,要求大家佩带好防护用品,以15分钟为限轮流作业,一组由检修主任刘静志带领张超、刘利军利用运行炉做下吹泄露量变小时将盲板插入固定好,另一组由检修班长张亮带领张欣欣、李军负责清理热回阀底座并归位。听完何主任安排后,大家按照计划展开工作。
刘主任组立即进入现场,想方设法,三个人通力配合在15分钟内将盲板插好,进入热回阀起吊到地面组装工序。张亮组也不示弱,阀门吊走后立即开始清垫,阀座归位等工作,整个检修现场没有一个人因为煤气而退缩。接下来开始热回阀回装工序,该工序难度更大,主要是下法兰未对正时,泄露的煤气从四周向外喷,人员根本无法接近,阀座安不好,法兰没法固定螺栓,人员必须在煤气中才能完成该作业。为了解决人员接近难题,作业人员全副武装佩戴长管呼吸器,用铝片挡住喷射出的气体,利用气体变小时将阀门归位。由于气体温度高,人员作业时间不能过长,大家就轮流作业,没有一个人退缩,通过大家齐心协力,半个小时后阀门终于严丝合缝的归位了,在场的每一个人都松了口气,此时大家一看表已经下午1点了。但是任务还未完成,2#炉不能开车,系统仍然减负荷生产,检修班长张亮也不说肚子饿,带领三名检修工对热回阀平法兰紧固,竖法兰抽盲板、上螺丝紧固……有条不紊的进行着。
当笔者问检修工张欣欣为什么这么卖命?难道不怕煤气中毒吗?检修工欣欣笑着说“为了尽快降低消耗,我们必须克服其困难,煤气只要我们防范到位了,不会出事的。”这朴实的话语,让我眼眶有点湿润,正是这群敢于拼搏、不畏艰难的煤化工人打赢了一场场没有硝烟的战争,他们是煤化工系统安全稳定的保护神。