妙手回春节资30万
发布时间: 2025年05月15 15:56:44     文章来源:     作者:兰花

      近期,煤化工公司气化车间塔顶冷凝器因长期运行导致隔板损坏、管道堵塞,随时面临报废风险,给安全稳定生产造成严重影响。该公司要求节约优先、勤俭办企,对旧设备能修则修。机修车间主动担当、迎难而上,提前3天完成设备检修,让“退役”设备重焕新生,节约30余万元。

      合理安排

      跑出检修“加速度”

      面对工期紧、标准高的双重压力,机修车间迅速成立专项攻关组,及时组织技术人员统一思想,严格执行“每日8小时制”不间断作业,确保人力投入到位。精心制定检修方案,梳理形成标准化作业流程,将抽管、切割、打磨、吹扫、组对、焊接、打压7道工序细化分解,每个环节严格质量验收把关,确保检修质量。通过认真准备、攻坚克难,成功将检修周期较计划缩短20%。


      大胆尝试

      匠心技艺“破难题”

      塔顶冷凝器中有六块隔板,638根不锈钢管,由于腐蚀和堵塞,需要全部从设备中取出并进行疏通,复位时成为难点,费时费力而且需要高超技术,隔板需要精准对位才能将不锈钢管成功复位。

为了更好完成检修任务,攻关团队进行隔板固定叠层钻孔工艺,将六块隔板定位误差缩小至0.1毫米,这一“新尝试”为大家减轻了劳动强度。同时,在钻孔过程中防止钻头温度过高,攻关人员开动脑筋,自制点滴出水放置在钻机上方,达到钻头降温的目的,这些“土办法”与“新技术”的结合,让复杂修复效率提升30%。

      勠力同心

      锻造攻坚“硬实力”

在这场与时间赛跑的攻坚战中,检修团队展现出非凡的凝聚力。技术骨干刘师傅主动推迟休假,驻守现场调试设备;焊工班组大胆提出优化方法,将“立面焊接改为平面焊接”,省时省力。车间主任带头驻扎检修一线,每日召开现场协调会,及时调配资源破解难题。最终,全员累计加班60余小时,提前3天完成这项“艰巨任务”。

经试运行验证,修复后的冷凝器换热效率达到设计值的100%,此次自主维修不仅节约费用30余万元,更培育出了技术人才,还巧妙地运用了一些新的维修技术,为后续同类设备维护提供了技术支撑。正如设备副总经理在验收会上所言:“这次修旧利废既是降本增效的成功实践,更彰显了机修团队敢打硬仗、善打胜仗的工匠精神!”

从报废边缘到焕发新生,这台冷凝器的“逆袭”,正是企业深挖内部潜力、践行精益管理的生动缩影。下一步,更多“沉睡”的旧设备或将在技术创新与匠心坚守中,继续书写降本增效的新篇章。

( 田小波 作者单位:煤化工公司)