陈燕青
6月2日,伴随着电动机启动时的阵阵轰鸣,大阳矿三采区轨胶联络巷运矸皮带系统试运转成功了,整个安装过程仅用时20天。在这20个日夜,该矿机修厂干部员工以风一样的速度加班加点,以火一般的热情顽强拼搏,圆满完成了这次皮带运矸系统安装攻坚战。
该矿由于3303工作面遇无炭柱,为了提高煤炭质量,矿领导经研究决定实施煤矸分离方法。道理很简单,但是操作起来就不简单了。暂且不说提前在三采区一部带中间已经打好的排矸巷,仅需安装的一套排矸系统就难上加难。如何制作?在地面还是地下?地面不好比量,地下大量动火安全是大事?再者如何运输?如何安装……一连串的问题接踵而来。俗话说“军令如山倒”,接到任务的机修厂全体干部职工全心身地投入到此项工作中。经过仔细分析,最后决定这部皮带在地面制作完成并试验成功后,再解体下井进行安装。
制作前期,该厂就做足了工作,从时间及技术两方面提前入手,明确项目负责人,积极协调落实所用各种备件及材料。为了确保数据的精确性,多次和技术人员下井测量。这部皮带虽然只有30m长,但制作起来非常复杂,前后改制数次。原计划是用人工吊链控制“∧”型刮板来实行除矸,在厂长领导和技术人员的反复琢磨下,用回收的废旧液压油缸、液压站改制而成,大胆创新,实现控制自动化。这样不仅降低了工人的劳动强度,还废物利用,降价了成本,增加了效益,真可谓一举两得。尽管工作量大,人员不足,但是全体工作人员经过1个月加班加点的工作,终于在地面制作完成并成功试运转。
5月13日,排矸巷皮带机解体后下井进行安装。皮带机头20米全部呈悬空状态,下面是4米多高的矸库,安全系数非常大。安装时,安装人员只能小心翼翼地站在用木板临时棚起的工字钢横梁上,系着安全带,将皮带架、机头架搬运到指定地点进行安装。由于没有充足的照明,大家就凭借头顶的矿灯将皮带架安装到位。安装机尾时,由于硐室是临时的,没有标准高度,他们每班工作时都是蜷缩着身子在进行。厂领导每天召开班前会,对安全工作进行班班强调,并多次赶到施工现场,查看工程进度,确保施工安全。为了早一天实现系统运转,他们每天都不知劳苦地努力工作着。正是这种敢打硬仗工作态度,为整个系统投入试运行赢得了宝贵时间。
6月5日,皮带在井下全部调试、完善完毕,设备开始正常运转,按设计要求实现了煤矸分装分运,为该矿提高产品质量提供了有力保障。